高橋石化努力增產(chǎn)市場銷路好、價格優(yōu)、利潤高的高熔點蠟,取得顯著成效。2013年,累計生產(chǎn)高熔點蠟13841噸,同比增加10.1%,增效500多萬元。
高熔點蠟的生產(chǎn)流程涉及1號蒸餾、2號酮苯、3號酮苯、石蠟精制等多套裝置,提高其產(chǎn)量、質(zhì)量需要各裝置職工的共同努力。2013年1月份,第四黨支部成立了黨員責任小組,提出了“發(fā)揮橫班黨支部優(yōu)勢,比2012年增產(chǎn)高熔點蠟1000噸”的奮斗目標,為公司打好效益翻身仗作貢獻。
在攻關(guān)活動中,小組結(jié)合生產(chǎn)實際定期召開專題研討會議,分析在增產(chǎn)高熔點蠟過程中遇到的難點問題,采取多項針對性措施,進行全過程控制和全方位管理,使相關(guān)問題得以系統(tǒng)解決。2號酮苯裝置濾機為利舊使用設(shè)備,因長期磨損出現(xiàn)泄漏,影響高熔點蠟的收率和質(zhì)量,小組聯(lián)系維修人員進行檢查、修理,消除了泄漏現(xiàn)象,提高了真空度;酮苯裝置加工減四線原料時,調(diào)整濾機運行臺數(shù)、轉(zhuǎn)數(shù),控制好溶劑比,降低高熔點蠟中的含油量,提高了石蠟精制裝置的加工量,同時控制好濾機液面,減少了高熔點蠟的跑損;新接流程,將石蠟精制裝置兩臺濾機出口管線連通,消除了原先濾機過濾量不足造成裝置加工量難以提高的瓶頸;根據(jù)原料分析數(shù)據(jù),及時調(diào)整白土加入量,減少白土攜帶量;各裝置采集相關(guān)數(shù)據(jù),分析影響增產(chǎn)高熔點蠟的各種因素,形成最佳控制方案,在確保高熔點蠟質(zhì)量的前提下明顯提高了產(chǎn)量 |