塔河煉化加制氫車間利用裝置大檢修契機(jī),在循環(huán)機(jī)冷凝水至除鹽水罐和反應(yīng)爐處各增加一條管線,僅這兩條管線年創(chuàng)效就可達(dá)到近百萬元。
蒸汽冷凝水回動(dòng)力回用裝置再處理是該車間處理冷凝水的常用方法。去年,該車間技術(shù)攻關(guān)小組通過分析發(fā)現(xiàn),蒸汽冷凝水與除鹽水成分相差不大,可起到相同作用。于是該車間在裝置檢修中,在循環(huán)機(jī)與除鹽罐之間,新增加了一條二十米的管線,將循環(huán)機(jī)冷凝水引入除鹽水罐。此條管線增加后,除鹽水用量由原來的12噸/小時(shí)降至現(xiàn)在的6噸/小時(shí),按每噸除鹽水10元計(jì)算,單此一項(xiàng)每年就能創(chuàng)效52.56萬元,同時(shí)還省去了冷凝水回動(dòng)力回用裝置再處理環(huán)節(jié)。
此外,該車間2#加氫裝置反應(yīng)爐自2010年投產(chǎn)以來,爐管壓降較大,造成蒸汽消耗量大、影響裝置加工處理量等問題,一直是該車間提高處理量的瓶頸。經(jīng)過該車間技改小組長期研究發(fā)現(xiàn),在反應(yīng)爐進(jìn)出口增加一條跨線,就能成功解決2#加氫裝置大負(fù)荷運(yùn)行的壓降問題,還能降低裝置蒸汽消耗。在2013年裝置大修時(shí),該車間在反應(yīng)爐新增一條長約6米的F-101進(jìn)出口跨線。投用后,該車間反應(yīng)爐壓降降低一半,蒸汽消耗也由原來的7.5噸/小時(shí)降至現(xiàn)在的6.8噸/小時(shí),下降0.7噸/小時(shí),據(jù)計(jì)算這條新增的5米管線僅降低蒸汽耗量,每年就可創(chuàng)效45.99萬元 |