滄州煉化通過對原油調(diào)和流程實(shí)施改造,消除了原油卸火車和倒罐時(shí)與原油調(diào)和的影響,既減少了電耗,提高了生產(chǎn)效率,又降低了油品作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。該項(xiàng)改造自實(shí)施以來,已減少電耗4萬多度。
過去,由于滄州煉化各原油生產(chǎn)罐的調(diào)和噴嘴連接到倒罐線上,導(dǎo)致原油卸火車和倒罐時(shí)與原油調(diào)和互相影響,生產(chǎn)罐收油時(shí)經(jīng)常需要等卸完火車油再自循。而每天收一罐原油,就需要自循4小時(shí),耗電800度,既耗電,又影響著工作效率。于是,該公司決定對原油調(diào)和流程進(jìn)行改造。他們利用去年大修的時(shí)機(jī)實(shí)施了流程改造,將每個(gè)生產(chǎn)罐收管道原油線和調(diào)和噴嘴線連接起來,在噴嘴線和倒罐線連接處加裝閥門。這樣,每次生產(chǎn)罐收油時(shí)直接走噴嘴,把調(diào)和噴嘴線與倒罐線間的閥門關(guān)閉即可,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)罐收油時(shí)走噴嘴卻不占用倒罐線。
改造后節(jié)電效果顯示,按每年100罐需要自循計(jì)算,可減少電耗8萬度,而且消除了倒罐線經(jīng)常受影響的瓶頸。同時(shí),由于降低了油品作業(yè)班組的勞動(dòng)強(qiáng)度,該項(xiàng)改造還受到了班組員工的好評 |