新年前夕,荊門石化硫黃回收裝置停止燒氨氣,3號汽提三分氣全部改入氨精制生產(chǎn)液氨,實現(xiàn)氨精制開工一次成功,這標志著歷時18天的氨精制檢修告捷,轉入正常生產(chǎn)。
此次氨精制檢修是2010年該裝置開工連續(xù)運行4年后的全面停工檢修,荊門石化本著一切以“安全為先,環(huán)保為主”的宗旨,通過不斷優(yōu)化方案,把好每個操作環(huán)節(jié),挑戰(zhàn)清潔高難度,讓停工吹掃檢修現(xiàn)場彌漫刺鼻的臭味徹底成為歷史,真正實現(xiàn)了裝置停工檢修清潔無異味,完成了技術改造、技術措施和更新項目16余個。
在開工過程中,設備氣密和工藝收氨是裝置清潔操作的關鍵環(huán)節(jié)。荊門石化根據(jù)流程布設,采用分區(qū)法將人員分成兩組操作。氣密時一組在高壓區(qū)走流程試管線法蘭和閥門,一組在低壓區(qū)爬塔和容器試人孔及焊縫,每組人員一項事宜發(fā)放一份執(zhí)行表一張流程圖,氣密到哪里,就在流程圖執(zhí)行表上打勾作標記,對發(fā)現(xiàn)有泄漏的地方及時整改,確保試壓氣密不放過一個法蘭,不錯過一道焊縫;收氨操作中,兩組人員按流程分布在關鍵設備點,液氨走到哪里,工藝參數(shù)主監(jiān)控到哪里,嚴格按操作規(guī)程控制液位,建立循環(huán),直至各溫度點降到生產(chǎn)投用條件。
目前,操作人員正精心調整操作,優(yōu)化指標,將裝置達到最佳運行狀態(tài),創(chuàng)造更大效益 |